山東省煙臺(tái)市福山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫海街188號(hào)
運(yùn)用三種設(shè)備依次脫水:鑫海濃縮型水力旋流器+高效深錐濃密機(jī)+高效多頻脫水篩,使最終濃度達(dá)85%以上,實(shí)現(xiàn)干式排放。
尾礦干排工藝獨(dú)特的設(shè)備組合使設(shè)備投資和土建投資很小,而且鑫海設(shè)備脫水效果好,能耗低,使用壽命大大延長,進(jìn)一步降低運(yùn)行成本。
尾礦干排工藝所用設(shè)備內(nèi)襯鑫海耐磨橡膠,耐磨指數(shù)可達(dá)128%,并且可根據(jù)具體礦漿性質(zhì)來襯不同特性的橡膠,適用范圍廣。整條生產(chǎn)線壽命為普通設(shè)備生產(chǎn)線的2倍,大大減少人工維護(hù),運(yùn)營成本至少減少2元/噸以上。
鑫海尾礦干排工藝運(yùn)用到3種自主研發(fā)的設(shè)備,為尾礦的濃縮工藝提供有力保障:
鑫海濃縮脫水型水力旋流器的改進(jìn)是在上部設(shè)置一個(gè)虹吸裝置,下部設(shè)置魚尾裝置,通過調(diào)整虹吸裝置來調(diào)整底流濃度的大小,一般可調(diào)整到75%左右,使尾礦干排工藝所需的濃密機(jī)等后續(xù)設(shè)備投資大量減少;
高效深錐多錐濃密機(jī)內(nèi)裝有傾斜板,增加了濃密機(jī)的沉降面積,使?jié)饷軝C(jī)的沉降面積增大8倍以上,提高底流濃度和處理能力;
高效多頻脫水篩采用篩板結(jié)構(gòu),加上電機(jī)的多頻振動(dòng),不僅使礦漿顆粒不易穿過篩孔,而且脫水效率更高。
尾礦干排工藝運(yùn)用到的所用設(shè)備均內(nèi)襯鑫海耐磨橡膠,延長使用壽命,降低運(yùn)行成本。
以4000t/日的尾礦干排案例主要設(shè)備指標(biāo)對(duì)比:處理能力為4000t/日,粒度-200目65%,濃度30%,PH中性
主要工藝設(shè)備 | 設(shè)備臺(tái)數(shù) | 總功率(kw) | 易損件與壽命 | 產(chǎn)品水分(%) | 生產(chǎn)成本(元/t) |
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帶式過濾機(jī) |
濃密機(jī)Φ45-53米1臺(tái) 帶式過濾機(jī)90m2 4-5臺(tái) 真空泵 4-5臺(tái) 渣漿泵 10臺(tái) | 700kw |
濾布 3-5個(gè)月 | 14~18 | 6-8 |
廂式壓濾機(jī) |
濃密機(jī)Φ45-53米1臺(tái) 廂式過濾機(jī)106m2 8臺(tái) 渣漿泵 16臺(tái) | 350kw |
濾布 2-3個(gè)月 | 16~20 | 5-8 |
陶瓷過濾機(jī) |
濃密機(jī)Φ45-53米1臺(tái) 陶瓷過濾機(jī)10臺(tái) 真空泵10臺(tái) | 600kw |
陶瓷板 2-6個(gè)月 | 8~12 | 5-8 |
多頻脫水篩 |
多錐濃密機(jī)Φ15m 2臺(tái) 渣漿泵5臺(tái)旋流器2組 多頻篩GVD1536 4臺(tái) | 220kw |
篩網(wǎng) 8個(gè)月 | 15~20 | 2-4 |
通過以上對(duì)比分析可以看出,濃縮脫水型水力旋流器+高效深錐多錐濃密機(jī)+高效多頻脫水篩聯(lián)合機(jī)組系統(tǒng)脫水工藝具有投資更少、功耗更低、成本更低、適合的礦漿粒級(jí)更寬的特點(diǎn)。
自2009年鑫海提出尾礦干排工藝后,鑫海已有近百套的實(shí)際施工案例,且成果突出,如山東某長石尾礦經(jīng)鑫海尾礦干排工藝處理后,尾礦充填采空區(qū),實(shí)現(xiàn)零排放,該礦山在2010年獲得"綠色礦山"榮譽(yù)稱號(hào)。
鑫海尾礦干排幾乎可使用所有礦種的脫水要求,某些難處理尾礦也不例外。河南某金礦全泥氰化炭漿廠尾礦漿泥化嚴(yán)重,尾礦量500t/d,濃度為43%左右,不容易沉淀,屬于難脫水性,原來采用漂白粉處理后濕式排放,每年僅漂白粉的使用費(fèi)用就達(dá)165萬元,漂白粉處理有時(shí)不完全,會(huì)對(duì)環(huán)境造成危害。
由于國家對(duì)綠色礦石的政策要求,該選廠迫切需要進(jìn)行尾礦的干堆處理,減少環(huán)境污染。然而,該廠負(fù)責(zé)人在全國范圍內(nèi),咨詢了十幾家企業(yè)后,發(fā)現(xiàn)不是技術(shù)水平達(dá)不到,就是整條工藝造價(jià)太高,甚至有廠家給出的尾礦干排預(yù)算居然超過其預(yù)算2倍多。后來該廠負(fù)責(zé)人,在其朋友處聊天時(shí)得知我公司技術(shù)實(shí)力,親自到我廠實(shí)地考證,查看了我公司已經(jīng)做過的尾礦干排現(xiàn)場(chǎng)效果后,全權(quán)委托鑫海公司承擔(dān)此次尾礦干排項(xiàng)目整改。
鑫海在對(duì)該廠實(shí)際尾礦指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析后,對(duì)其尾礦干排工藝進(jìn)行了因地制宜的工藝設(shè)備調(diào)整,具體采用兩段水力旋流器濃縮分級(jí),底流用鑫海多頻脫水篩脫水,溢流給入一臺(tái)原有濃密機(jī)。經(jīng)過此工藝處理后最終脫水篩篩上物產(chǎn)率在60%左右,含水量小于15%,目前的綜合回水率75%,每噸礦回水0.62m3達(dá)到了尾礦干排的要求,處理每噸礦石的成本僅需1.7元,每年可節(jié)省漂白粉成本165萬元,綜合效益達(dá)到300萬元/年,超過了合作方的預(yù)想。
通過此次合作,對(duì)方見證了鑫海的實(shí)力,表示以后再建新項(xiàng)目,增加新設(shè)備,還會(huì)選擇鑫海。正是這種"成功一個(gè),影響一面,帶動(dòng)全局"的良好的形象為鑫海公司贏得了越來越廣闊的市場(chǎng),創(chuàng)造了越來越多的機(jī)會(huì)。
鑫海尾礦干排案例還很多,我們歡迎廣大用戶到我公司進(jìn)行實(shí)地考查,我們也同樣會(huì)陪同您一起查看我們做過的同類型生產(chǎn)線效果,事實(shí)說明一切:
萊州某冶煉廠-400目85%焙燒氰化尾渣,用該尾礦干排工藝流程后,脫水篩篩上產(chǎn)物含水在13%-14%之間,達(dá)到了干排要求;
內(nèi)蒙古某稀土礦日產(chǎn)尾礦1800噸,采用鑫海尾礦干排工藝后,減少工業(yè)廢水排放量73.8萬m3/年,尾礦含水量14-16%,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo);
海南某鐵礦日處理尾礦1000噸,尾礦細(xì)度-325目85%以上,采用本工藝流程和設(shè)備進(jìn)行尾礦脫水后尾礦含水率15-17%,達(dá)到了預(yù)期目的。
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